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编码器取反出错(编码器反转异常)

来源:www.haichao.net  时间:2023-01-14 04:22   点击:287  编辑:admin   手机版

1. 编码器反转异常

先查设置对吗,再查伺服电机的好坏,再查编码器的好坏,在看负载有无卡死

2. 旋转编码器异常

数控加工中心串行编码器通讯错误报警一、数控加工中心串行编码器通讯错误报警(LED显示5,系统的PMM画面显示300/301/302报警)故障原因:单元检测到电机编码器断线或通讯不良。

解决办法:

1. 检查电机的编码器反馈线与放大器的连接是否正确,是否牢固。

2. 如果反馈线正常,更换数控加工中心伺服电机(因为电机的编码器与电机是一体,不能拆开),如果是α电机更换编码器。

二、数控加工中心编码器脉冲计数错误报警(LED显示6,系统的PMM画面显示303/304/305/308报警)故障原因:伺服电机的串行编码器在运行中脉冲丢失,或不计数。

解决办法:

1. 关机再开,如果还有相同报警,更换电机(如果是α电机更换编码器)或反馈电缆线。

2. 如果重新数控加工中心开机后报警消失,则必须重新返回参考点后再运行其他指令。

3. 如果系统的PMM是308报警,可能是干扰引起,关机再开。

伺服放大器过热(LED显示3,系统的PMM画面显示306报警) 故障原因:伺服放大器的热保护断开。

解决办法:1. 关机一段时间后,再开机,如果没有报警产生,则可能机械负载太大,或伺服电机故障,检修机械或更换伺服电机。2. 如果还有报警,检查IPM模块的散热器上的热保护开关是否断开。3. 更换伺服放大器。LED显示11,数控加工中心系统的PMM显示319报警故障原因:当伺服电机是绝对编码器,电机在第一次通电时没有旋转超过一转以上。一

3. 编码器反馈异常

①、机床在停止状态如果遭到碰撞,导致某一轴的位置偏移超过参数1829的设定值时。

②、机床的伺服放大器或者电机等不良,在移动时导致电机无法驱动机械负载。

③、机床本身的机械有问题,造成机械堵塞,如果移动伺服轴。

④、对于垂直轴,在开机或关机的时候,如果电机的抱闸和电机的励磁激活时序不符合FANUC数控系统的要求,比如在开机时,电机的抱闸已经得电,但其伺服启动还没有起来,这样由于垂直轴本身的重力会下掉,引起410报警。

⑤、伺服电机的编码器或编码器的反馈电缆如果出现问题,造成伺服轴的位置反馈不正常

4. 编码器反转异常怎么办

这个应该是参数设置问题,或者是编码器线路,也有可能是伺服驱动器受到电磁谐波干扰导致的异常。但感觉应该是在参数设置上,或者是PLC的程序上的可能性更大一些。

5. 编码器反转异常怎么解决

A上升沿时判断B的电平,B低时为正转,高时为反转。当然了,这个正反是自己规定的,上面判断的方向反过来也行。

也可以B的上升沿时判断A的电平高低,但是如果是想要实现正转+反转-,推荐A上升沿时判断B的电平,这牵扯到正反转变换时,AB波形的切换问题。

再进一步精确到能计算每一个边沿的话,边沿有效信号需要进行适当的延时,原因在于判断正反转时需要n个时钟,所以边沿信息需要最少延迟n+1个时钟才能正确的将此边沿归到正转还是反转。

6. 编码器反向故障

有关系

1、正向脉冲、反向脉冲。 (正走发正向,反走发反向)

2、脉冲加方向,只接一个脉冲发送端,另外再接一个电平信号控制方向。(正向一个电平位,反向一个电平位)

伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。

7. 旋转编码器信号异常怎么处理

看看是什么电梯变频器以及型号,如果是默纳克3000变频器的话,E38表示 :

E38:控制器旋转编码器信号异常

故障级别 : 5

故障原因 :?

1.电梯自动运行时,无旋转编码器脉冲输入;

2.电梯自动运行时,输入的旋转编码器信号方向不对;

3.距离控制下设定为开环运行(F0-00);

故障解决方案

1.确认旋转编码器使用是否正确;

2.更换旋转编码器的A、B相;

3.检查F0-00的设定,修改为闭环控制;

4.检查系统接地与信号接地是否可靠;

5.检查编码器与PG卡之间线路是否正确;

8. 编码器倒转故障

音量忽大忽小有4种可能:

1.音量电位器脏污老化,导致接触不良,此故障在调整音量时有突变的感觉并伴有嚓嚓杂声,更换音量电位器即可

2。输出继电器触点老化,使输出处于半接触状态,由于接触电阻过大导致输出音量减弱,在收到轻微震动或接触火花影响下产生忽大忽小的变化,判断方法为敲打机壳,如有变化即很可能由此引起。

3.针对输入信号由继电器切换的功放,也可能由于输入继电器质量较差寿命较短引起输入接触不良,类似于第2种。输入由机械切换的也可能由于输入切换开关接触不良引起,可反复拨输入开关看是否有变化。

4,电路板虚焊,可能性极小.

9. 旋转编码器误差产生原因

就是主控板发出的指令速度,和旋转编码器获得的实际速度,差距在检出值之外。

一般有一定的误差是正常的,一般的变频器误差默认允许为10%。

根据不同的情况,也可以稍微调大或者调小一点。

不能过小,不然台敏感,太容易报故障。太大则有隐患。

当然,当电梯被安全钳刹住,或者抱闸不能打开的时候,由于主机转不动,一样会报DEV故障。

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